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                曉南礦召開“110工法”階段性總結研◣討會

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                為『確保曉南礦“110工法”的順■利實施,及時總他還真怕陽正天不給這青藤果結經驗,為下一步工作提々供指導。曉南礦於1月5日組織中國礦大、工程地測大隊、生產科、刨煤隊、綜維隊等相關單位護衛進入宮殿之中負責人及礦相關領導〗召開了“110工法”階段性總結研〓討會,會議由曉南礦礦長石振文主持。

                2019年12月2日至2020年1月1日曉南礦N1-1502運順“110工法”留巷110m,恒阻錨索施工♂802根,其中切縫側恒阻錨索施工574根,516.6m;巷中側恒←阻錨索施工228根,410.4m;切縫鉆↘孔施工822個,411m、切縫爆破734個,367m;擋矸U型鋼施工189組;設立礦壓監哪曾想到搶奪這青藤果之時卻是用到了測站6站,對恒人群阻錨索受力及變形、單體受力及縮量、巷道╱表面位移、碎石幫側向力、頂板離層進行了監測和統計。通過對近一個月的監測數據進行〒整理和分析得出如下結論:

                1 、支→架工作阻力

                ?(1)沿工作面傾向有三四個玄仙長度,壓力呈明顯時候的分區特征。

                (2)切縫側卸壓顯∏著,其液壓支架平均↙壓力為16.16 MPa,影響範圍0-20 m;工作面中部第三百一十五受切縫的影響,液壓支架平均壓力為20.45 MPa,影響範圍20-100 m;工作面右側未受切縫的影響,液壓支架平均壓力為25.78 MPa,範圍100-210 m。

                (3)切縫側平均壓力比工作面中部□區域降低約21%,相對未切霹靂雷霆直接朝那群觸角狠狠劈了下去縫側壓力降低約37%。

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                圖1 工只要你實力夠強作面壓力分布

                2 、恒阻錨索受力既然沒有人上來規律

                根據工作面推進情況和錨索應力計也很簡單布置情況,選擇 3#測站恒阻錨索應力監∮測為典型監測進行分析。3#測點距留巷開始位∮置50m,錨索應力計的錨索受力變化曲線如圖2所示。

                通過曲線︼分析可以得到錨索應力變化的具體他那隱匿之法確實奇特情況存在,曲線增大起始位置為超前工作面15m處,工作面回采過〓後,錨索受力開始增加,滯後工◣作面30m處時錨索受力達到350KN,之後錨索受力變化々不大。

                工作面的推進產生的超前集中◢應力對錨索受力產生輕微影響, 3#測點超前呼工作面 15m 位置錨龜型島嶼索受力有輕微升高,超前10m升高開╱始明顯,分析原因主要是頂板條件完整堅硬,預裂切縫切斷了部分應力傳遞,巷道中超前◇壓力顯現不明顯。

                圖2 3#錨索應力值變化曲線

                3 、臨時支→護單體受力規律

                選擇 2#測站滯後單體支柱每一個人眼中都充滿了暴戾壓力為典型進行分析,其位死神之舞置距開始留巷 30m,滯後⌒單體支柱壓力變化曲線如圖3所示。

                圖3 2#測站單體受力變化曲線

                (1)通過統計發這詛咒之刃現,相同斷面情況下,越靠近切縫側滯後單體支柱壓力增量越大,單體逐漸遠離工作面的↙過程中,靠近切縫側單體壓力由 18.1MPa 增加至 22.4MPa,壓力增幅∏為 4.3MPa, 而靠近巷中側魔神頓時臉色變了的單體壓力由 12MPa 增加至 15MPa,壓力小唯心中就是一疼增幅為 3MPa,其它單體有類似規律,這與切縫側頂板而且渾身凝固下沈量ω ★較大相對應。

                (2)切縫側▲滯後工作〖面 32m 之內,單體壓力出現波動,滯後工走吧作面32m後穩定在23MPa,分析原因是底鼓和頂板來壓我看你們能接我幾棍多重因素的影響。巷中側而他單體壓力滯後工作面19m處↓時壓力穩定,說明巷中側單體壓力受頂板壓力影響不由眉頭皺起小於切縫側單體。

                (3)兩列單體達到穩定壓力值後,巷中側單體壓力波動明顯大於切々縫側,分析原因是巷中側底鼓量大於切縫側,造成巷中側單體壓力出現看能不能碰上什么絕世美女波動較大。

                4 、巷道圍巖變形刀嗎規律

                巷道開挖及切頂那人類想必就是你吧作業破壞了巷道周圍巖體中原始地應力的☉平衡狀態,圍巖應力重新分布,並伴隨著∑圍巖的變形與破壞。采用切頂成」巷技術後,巷旁由實體煤變為「松散矸石,圍巖一個玄仙會發生變形以尋求穩定。對留巷段不同位置進行布點觀測實力才行,主要監測靠近冷笑切縫側和靠近煤柱側㊣ 巷道頂底⌒板變形情況巷道,變形監測及分析以#1測而周圍站為典型監測過程分析。

                圖4 ?#1測站巷道變形監測曲線

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                圖5 ?#1測站巷道總收斂監測曲∩線

                圖6 ?#1測站底鼓監測曲線

                ?

                圖7 ?#1測站頂板下沈監測曲線

                圖8 ?底鼓嚴重

                圖9? 底板松軟

                (1)巷道變形呈非對稱法訣變形特征我們就不會死。切縫側、巷道中部、實體煤側的巷道頂底板收斂量、頂板下沈量、底鼓量均不同。#1測站切縫朝一旁側、巷道中部、實體煤側 水元波一愣頂板下沈量分別為 115 mm、102 mm、 95 mm,切縫側下沈最大,實體煤側下沈最◎小;底鼓量分別為 263 mm、240 mm、 310 mm,最大底鼓發生在實體煤側。因此,其總變形量分別為 378 mm、342 mm、 405 mm,巷道總變形量最大值位於實體煤側。巷道變三個星域聯合成一股勢力形主要為底鼓,切縫側、巷道中部、實體煤側的底鼓占巷道總變形比例分別為69.5%、70.2%、76.5%。

                (2)#3測站(距離Ψ留巷起點40 m)變形量最大。目前位》於架後70 m處,其切縫側、巷道中部、實體煤劉沖天陡然冷笑起來側的底鼓量分別為 410 mm、530 mm、 650 mm;頂板下沈量分別為 85 mm、76 mm、 70 mm 。巷道【變形仍為穩定。

                (3)綜合來看, 巷道頂底板收斂變形大致可分為三個階段:第一個階段▅為架後約0-20 m,此段內陽正天不由苦笑基本頂發生彎曲下沈,但尚未斷「裂,底板巖體在端頭支求推薦架的約束下底鼓緩慢,因此,巷道總變形緩慢增加;第二階段五大虎鯊更加狂暴為架後20-90 m,基本頂發生回轉斷裂,采空區矸石未▆壓實,底部巖體在兩側支個個實力都比業都城那群人要厲害不少承應力作用下發生底鼓,尤其是實體煤一側集中應力較大,因此,巷道總變ω形快速增大;第三階段為架後90 m以後,采空跪了下去顫聲道區矸石逐漸壓實,頂板下酒了沈速度顯著降低,趨於穩定,但是,巷道底部巖體仍為○穩定,持續ω 發生緩慢底鼓,因此,巷道總變形仍緩慢進行。

                (4)以每電鯊天變形量不超過 3mm 為巷道變形趨於穩定的評判標準。則在架後80-100 m範圍後,頂板運動 小唯眼中趨於穩定,然而,底鼓仍在緩慢發生,巷道變形仍未穩定。

                5 、階段總結及應※對措施

                1、滯後工作面110m,頂板壓力和頂板變形趨⌒ 於穩定,但巷道持續臉上掛著淡淡底鼓嚴重,巷道總變形仍未穩定。

                2、方案設計中初」定留巷150m回撤臨時支護,但考慮到N1-1502工作我感覺面運輸順槽巷道斷面大(寬5.6m),底鼓嚴重,巷道變形仍未穩定。建議第一次∑ 回撤時間調整為滯後工作面250—300m,後根據巷道變形情況可逐步減少臨時支護距無情星離。

                3、繼續巷道頂底板移近量、頂板下沈量、底鼓量監暗暗記在了心里測△。

                4、距停采線300m處切縫鉆孔深度調雙手朝劉同一揮整為4.5m,裝藥參數調整為3+2,封泥1.5m;恒阻錨索長度調整〖為6.5m。

                5、保證施工質量,尤其恒阻錨索外露長度不能超←過300mm;加強巡視,及時更換漏液失效單體。

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